前言
:
在機械加工、金屬冷軋壓延行業中(zhōng)使用大量的切削液用來冷卻和潤滑刀(dāo)具和(hé)加工件的工業用液體(tǐ)。然而切削液長時(shí)間使用後會因(yīn)爲高溫和微(wēi)生物(wù)的作用而發生變質失效,從而産生(shēng)高濃度切削液廢水和工件(jiàn)清洗工段産生的低濃度切削(xuē)液廢水。
目(mù)前存在(zài)的問題:
切削(xuē)液廢(fèi)水的組分複雜,切削液廢水具有
COD值高、磷含量高、乳化物含量高
、
可生化性差
等特點,其處理難度較大,要注(zhù)意的是切削液廢水中的乳化物在常規(guī)的方法中很難去除。
處理的規模:
日均進水
180m³。
客戶要求:
1、
藥(yào)劑穩定,不受廢水濃度的(de)影(yǐng)響
2、
絮體塊大緊實(shí)
3、
處理成(chéng)本(běn)較之前減少(shǎo)
解決方案:
實驗使用藥劑
|
含量
|
藥劑稀釋倍數
|
SM-T13
型
破乳劑
|
99%
|
稀釋爲
10
%水溶(róng)液
|
聚合(hé)氯化鋁
|
26%
|
稀釋爲
10
%水溶液
|
聚丙烯酰胺(陰離子)
|
1200萬
|
稀釋爲
1
‰水溶液
|
在現場踏勘後(hòu),我們取回
1.5L客戶廢水,進行比對分析,得出最佳處理方(fāng)案。
取
1
00ml
切削液
廢水,加入
3
0滴SM-P10
型
破乳劑攪(jiǎo)拌,然後加入
1
0滴
聚(jù)合氯(lǜ)化鋁
攪拌均勻(yún)
,最加入
1
ml聚丙(bǐng)烯酰胺溶液
。
(1滴水(shuǐ)溶液大約0.05ml
,
加藥計量均爲稀釋(shì)後計算
)
處(chù)理後(hòu)情(qíng)況(kuàng)
:
凡清實驗室采用
國标檢測
法對污水的處理前後進行了一個檢測對(duì)比
。
原水
濃(nóng)度較高,原水
COD
er爲
6040mg/l、氨氮
爲
51.6mg/
L
、
總
磷
爲(wèi)
366mg/l。
處理後
COD
er爲88
0mg/
L
、氨氮
爲35
.
2
mg/
L
、
總
磷
爲72.7
mg/
L,污水(shuǐ)經絮凝沉澱後(hòu),絮凝物沉澱效(xiào)果好,上(shàng)清液清澈透亮,SS明顯下降。
産品清單
:
SM-T13
型
破乳劑
、聚合氯化鋁、聚丙烯酰胺陰離子。
客戶的案例
:
廣州某大型精密五金廠主要進行精密(mì)制品加工,由于車間每(měi)次間隙性排水導(dǎo)緻每天的廢水濃度不一樣,經過凡清實驗室的(de)多次取樣試樣證明,該類廢水
采用
SM-T13
型
破乳(rǔ)劑、聚合氯化鋁和聚丙烯酰胺陰離子就可以了
,建議投加量
SM-T13
型
破乳劑千分(fèn)之1.5、聚(jù)合氯(lǜ)化鋁千分之(zhī)0.5
,
另投加适量PAM陰離子幫助沉澱即(jí)可。
廢水的濃度影響其破乳(rǔ)劑的添加量,不影響産品的(de)效果及(jí)性(xìng)能。添加聚合氯化鋁是爲了更好的絮凝沉澱,如果沉澱池停留時間足夠,不添(tiān)加也行,絮凝物(wù)會相對于的小一些,沉降速度會慢一些。
客戶的(de)評價
:
使用後 SM-T13 型 破乳劑 後 廢水 得到明顯改善, 油質分離明顯, 使用方法簡單快捷,起(qǐ)效快(kuài)效果明顯,現場 負責人 對此表示滿意(yì) , 當天聯系下單 。