前(qián)言
:
在陽極氧(yǎng)化工序之前需要對金屬構件利用酸堿進行除油,在陽(yáng)極氧化之後,則需要對鍍件金屬構件進行表面封孔處理。目前,大多數的電鍍企業多采用醋酸(suān)鎳作爲封孔劑。
目前存在的問題:
1
、前處理廢水
。
前處理廢水主要(yào)包(bāo)括脫脂、堿洗、中和(hé)、陽(yáng)極氧化、氧化後中和(hé)以及染色等工藝後(hòu)的清洗廢水等。主要(yào)污染物爲(wèi)pH、COD、BOD、石油類、SS、LAS、總鋁等。
2、
含磷清洗廢水
。
含磷清(qīng)洗廢水産生于(yú)化學抛光工序,主(zhǔ)要污染物爲pH、COD、SS、總磷、總(zǒng)鋁。
3、
含(hán)鎳清洗廢(fèi)水
。
在封孔工序中(zhōng),主要使用低溫或者中溫氧(yǎng)化膜封閉劑,其爲鎳鹽型的封閉劑(jì),因此封(fēng)孔工序會(huì)産生含鎳清洗廢水,主要污(wū)染物爲pH、COD、SS、總鎳。目(mù)前也(yě)有采用環保封孔劑,不含鎳氟(fú),環保(bǎo)無公害,符合國家環保和和歐盟ROHS指令的需要(yào),因此不會産(chǎn)生含鎳廢水。
處(chù)理的規模:
日(rì)均進水
550m³。
客戶要求:
1、
前端(duān)預處理拿掉色度
2、
前端總磷去除率達到80%
3、
總和成(chéng)本下降
解決(jué)方(fāng)案:
現場取原水測出
PH爲2.2,總磷爲805mg/L。現場(chǎng)前端采(cǎi)用氫氧化鈣調節PH值。我們取了兩部(bù)分水,原水用于測數據,調節過PH值的水用于脫色除磷小試。取100ML原水,測出PH值爲(wèi)6.5,直接加入
點清
脫色劑13号千分之(zhī)一,攪拌10S,然後加入千(qiān)分之一的
點清
除磷劑Ⅰ号攪拌(bàn)10S,加入(rù)1%的聚丙烯(xī)酰胺陰離子(千(qiān)分之一比例稀釋)攪拌沉澱即可,絮凝效果好,上清液水質清澈透底。測出PH值爲6.2,總磷(lín)爲15.6mg/L。
處理後情況
:
我(wǒ)們建議廠方在處(chù)理(lǐ)該類廢水時,可(kě)以(yǐ)把槽液單獨收集起來,然後分多次與污水中和去處(chù)理,切不可(kě)一次性排入綜合水池,否則會(huì)拉高整個(gè)污水(shuǐ)的含磷值以及色度,使其更難處理。該次實驗總磷值偏高,很可能是廠方近日有排過槽液。結合後(hòu)續實驗可證明,如果按照我們的方法去處理槽液,噸水添加藥劑量可在建議(yì)範圍值上在少30%。
産品(pǐn)清單
:
FQ-WD1
脫色劑、
FQ-CL1除磷劑、氫氧化鈣、
聚丙烯酰胺陰離子
客戶的案例
:
使用該方法,噸水添加量在
FQ-WD1
脫(tuō)色劑
1
公斤
,
FQ-CL1除磷劑
1
公斤
。且前端總磷去除率可達98%,經後(hòu)端生化系統後,出水總磷可達廠方要求。根據現場情況,前端加藥有四(sì)個池,第一個添(tiān)加氫(qīng)氧化(huà)鈣,第二個添加脫色(sè)劑,第三個添加除磷(lín)劑,第四個(gè)添加聚丙(bǐng)烯酰胺即可。後端也(yě)無需進行第二(èr)次(cì)加藥。
對比廠方之(zhī)前使用活性炭處理法,該方法也可減少部分(fèn)污泥量,間接減少處理成本。
客戶的評價(jià)
:
按照客戶(hù)要求指定的要求,選擇了合适搭配的藥劑進行添加處理。客戶十分滿意,當天現(xiàn)場下單。